ESCUELA UNIVERSITA UNIVERSITARIA RIA DE INGENIER A FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ASIGNATURA:
DISEÑO DE INSTALACIONES GUÍA DE PROBLEMAS NO. 3 Profesores Responsables: ALMANDOZ NUÑEZ, NUÑEZ, Ana María María BETALLELUZ PALLARDEL, Lincoln Erwin CARREÑO BARDALES, Pedro Cesar CORDOVA AGUIRRE, Luis Jesús LARIOS FRANCIA, Rosa Patricia MANSILLA PEREZ, Laura Del Carmen MONTOYA BARRAGAN, Jorge Alfredo NORIEGA ARANIBAR, María Teresa
2017-1
E s te material material de apoyo académico académico s e hace para uso ex clus iv o de los alumnos de la Univ ers idad de Lima y en concordancia con lo dispuesto por la legis lación lación sobre los derechos de autor: autor: Decreto Leg is lativo lativo 822 822
1
TABLA DE CONTENIDO
Semana 11: 11. Método de Guerchet .............................. ........................................................... ......................................................... ............................ 3
Semana 12: 12. Relaciones entre Actividades ........................................ .................................................................... ............................... ... 11
Semana 13: 13. Técnicas Té cnicas de Distribución en planta ............................................. .............................................................. ................. 17 13.1. Análisis de Transportación......................................................... ................................................................ ....... 17 13.2. Análisis Multiproducto Multiproducto ..................................................... ...................................................................... ................. 20 13.3. Análisis Matricial ......................................................... .............................................................................. ..................... 24
Semana 14: 14. Evaluación de alternativas y planificación de la implementación ............... 28
2
hee =
hem: Altura de los elementos móviles. hee: Altura de los elementos e státicos. Ss: Superficie estática estática de los elementos elementos móviles o estáticos. h: Altura del elemento móvil o estático. estático. n: Número de elementos elementos móviles o estáticos. estáticos.
------------------------------------------------------------------------------------------Marco Teórico: Es un método de cálculo que permite la determinación de áreas requeridas por los diferentes factores que intervienen en la producción. Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula como la suma de tres superficies parciales: Ss
Supe Superfi cie está stática: tica:
Supe Superfi cie tota totall por tipo tipo de máquina: uina:
ST
Sg = Ss x N
N = # de lados laterales a partir de los cuales la máquina o mueble debe ser utilizada.
Supe Superfi cie de evo voluc lución: ión: Se = (Ss + Sg) * k
k = Coeficiente de evolución que depende de la altura promedio ponderada de los elementos móviles y estáticos. k
=
hem =
hem
( 2 * hee)
(Ss * n * h) (Ss * n)
=
n (Ss + Sg + Se)
Observaciones importantes:
= Largo x Ancho
Supe Superfi cie de grav gravita itació ción: n:
(Ss * n * h) (Ss * n)
Para los operarios se considera una superficie estática de 0.5 m 2 y una altura promedio de 1.65 m. m. Los almacenes debidamente separados de las áreas de proceso, mediante paredes, mallas, entre otros, otros, no forman parte parte del análisis Guerchet. Guerchet. Para el cálculo de la superficie que hay que asignar a los puntos de espera del material ubicados en las áreas de proceso, no se considera la superficie de gravitación, sino únicamente únicamente la superficie estática y de evolución. Normalmente, la superficie ocupada por las piezas o los materiales acopiados junto a un puesto de trabajo para la operación en curso no dan lugar a una asignación complementaria, ya que está comprendida en las superficies de gravitación y de evolución. Sin embargo, si ocupara una superficie mayor del 30 % del área gravitacional del puesto de trabajo, se debe considerar independientemente como si fuera un punto de espera (punto anterior).
3
Para el caso de estantes normalmente sólo se considera superficie estática y de evolución, no obstante, si constantemente se están trabajando con materiales, deberá considerarse además la superficie de gravitación.
Ejemplo: Se trata de distribuir un pequeño taller mecánico:
PUESTOS Torno pequeño Torno grande Fresadora Radial Rectificadora
Para los equipos cuya vista de planta sean un círculo (tanques entre otros) normalmente se considera considera N = 2 y la formula formula r 2 para el cálculo de la superficie estática. Para el caso de los elementos móviles (medios móviles de acarreo) si se estacionaran dentro de la planta, se considerará la superficie estática, e n caso contrario no incluirlo y utilizar esta información sólo para el cálculo de k. Para el caso de hornos y equipos que tengan puertas batientes, que para su operación deben mantenerlas cerradas, calcular la superficie estática en esa posición. Es importante señalar que el método desarrollado da los requerimientos aproximados de área, quedando por hacer los ajustes necesarios según las circunstancias para ampliar. Se han estimado algunos valores de k para diferentes tipos de industria industriales): (Fuente: Mitchel, 1978. Distribución de plantas industriales) Gran industria, alimentación y evacuación por grúa puente 0.05 a 0.15 Trabajo en cadena, con transporte mecánico 0.10 a 0.25 Textil - hilado 0.05 a 0.25 Textil - tejido 0.50 a 1 Relojería, joyería 0.75 a 1 Pequeña mecánica 1.50 a 2 Industria mecánica 2 a3
n 2 1 1 1 1
N Ss 1 1.2 1 2.5 2 2 3 2 2 2
Sg 1.2 2.5 4 6 4
Se 4.8 10 12 16 12
ST 14.4 15.0 18 24 18 89.4
Superficies expresadas en m2 Utilizando k = 2 Requerimiento aproximado aproximado de área = 90 m 2
2
= 90 → = 180
= 180 → = 13.41 &
Ss 1 Sg
Ss 1 Sg
2
= 6.7 6.7
Ss 2 Sg
3 g g S s S S
Sg
Sg
Ss 5
Ss 4
Sg
Sg
g S
m 7 . 6
LEYENDA 1. Torno pequeño 2.Torno grande 3. Fresadora 4. Radial 5. Rectificadora
13.41 m
4
PROBLEMA 1
PROBLEMA 2
En el proceso de elaboración de colchones de espuma se requiere determinar el área requerida para la instalación de las siguientes máquinas:
La empresa FARMA S.A. fabrica y envasa tabletas para lo cual cuenta con un área de 11 x 15 metros, cada proceso se realiza en una sala sala diferente. El proceso de producción se muestra a continuación:
Máquina Espumadora Cortadora Lateral Cortadora Transversal Enfundadora Embolsadora Carritos
Largo 15 10
Dimensiones (metros) Ancho Altura N (Lados) 2.5 2.0 1 2.0 1.6 1
n 1 1
4
2.0
1.6
2
1
2.5 4.5 2.0
1.5 2.5 1.2
1.5 2.4 1.1
2 1 -
1 1 2
NOTAS: Se mantiene gran cantidad de material en proceso por lo que requiere un área de 48 m2 (6 x 8 m) para apilar en rumas los bloques de espuma que salen de la máquina espumadora, estas rumas llegan a tener una altura de 2.40 m. (considerar una ruma).
MEZCLADO - SECADO - TABLETEADO - ACONDICIONADO ACONDICIONADO El manipuleo de materiales se realiza a través de un pasadizo central de 3m de ancho. A continuación se presenta información sobre los elementos de la planta. ELEMENTOS
También se debe considerar un área para los colchones que salen de las máquinas cortadoras para ser enfundadas, requiriendo para ello un área de 48 m2 y con 2.40 m de altura (considerar una ruma). En la planta trabajan 7 operadores.
Determine: a) El área requerida. b) Proponga las dimensiones del terreno más adecuado para la planta. c) Presente la ubicación de máquinas en el plano.
N
n
SALA DE MEZCLADO Mezcladora Granuladora Mesa de trabajo SALA DE SECADO
2.25 0.8 1.5
2 2 2
1 1 1
Estufas
2.25
1
2
ELEMENTOS
SUPERFICIE ESTÁTICA (m 2)
SUPERFICIE ESTÁTICA (m 2)
N
n
SALA DE TABLETEADO Tableteadora Mesa de trabajo Estante
1.44 1.50 0.96
2 2 1
1 1 1
SALA DE ACONDICIONADO Blisteadora Fajas transportadoras Estante Parihuela Productos Terminados
3.00 2.40 0.96 1.44
2 3 -
1 2 2 1
El valor de k para la industria farmacéutica es de 0.6
5
Se solicita: a) Determinar la superficie teórica requerida para cada sala. b) Determinar la superficie ajustada para cada sala. c) Proponga (en el mismo diagrama adjunto) una nueva distribución de acuerdo al área ajustada para cada sala. 9m
6m
MEZCLADO
Un distribuidor de vidrios para la construcción quiere lanzar un nuevo producto para el segmento de vidrios de seguridad, empezando con el producto de vidrio templado y para esto tiene que acondicionar un área de proceso mínima para las máquinas y equipos que requerirá en esta nueva línea de producto. La lista de maquinaria y equipo que se deberán ubicar son las siguientes:
SECADO
4m
Ingreso de MP 3m Salida de PT
4m
PROBLEMA 3 (PC2 2014-2)
ACONDICIONADO
10m
TABLETEADO
5m
15 m
4m
MAQUINARIA Y EQUIPO Mesa de corte Canteadora Mesa de pulido Perforadora Lavadora Mesa de inspección Horno de templado Mesas de acabado e inspección Caballetes transportadores Montacargas
L 4 4 2 1.5 10 2 15 2 1.5 2.5
A 3 1 2 1.5 3 2 3 2 1 1.8
H 1 2 1 2 2.3 1 2.5 1 3 2.5
N 2 2 3 1 2 2 2 2 -
n 1 1 2 1 1 2 1 2 8 1
Ingreso de MP 3m Salida de PT
4m
15m
Para el proceso de corte existe 1 ruma de material en espera cuyas dimensiones son: L: 4 m. A: 4 m. H: 3 m. Para el proceso de templado existe 1 ruma de material en espera cuyas dimensiones son: son: L: 6 m. A: 3 m. H: 3 m. Para este nuevo nuevo producto se trabaja a tres turnos, con 13 operarios por turno. Los caballetes transportadores se utilizan para mover los vidrios entre las máquinas de proceso y hacia el almacén de productos terminados y despacho, mientras el montacargas para las planchas de vidrio sin procesar desde el almacén de materias primas hacia el almacén temporal de corte. El montacargas y los caballetes se estacionan dentro del área de proceso. Con los datos antes indicados elaborar el cuadro correspondiente donde se detalle:
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a. b. c. d. e. f.
La superficie estática. La superficie gravitacional. El valor de K. La superficie evolutiva. El área total para la producción. Las dimensiones de te rreno que recomendaría.
Los carritos transportan materiales y son estacionados en la planta al finalizar las labores. Los productos finales son empacados en cajas, para ello al costado de cada mesa los operarios almacenan sobre una parihuela, de dimensiones L=1.2m, A=1m; H=0.2m, rumas de cajas plegadas que tienen una altura de 1.30 m.
En función a lo anterior, anterior, se solicita: PROBLEMA 4 (PC2 2014-1)
Una empresa dedicada a la fabricación de artículos plásticos para la limpieza del hogar, desea establecer el área mínima requerida para su planta productiva. Las máquinas y equipos de acarreo requeridos para el proceso son los siguientes:
Máquinas y equipos Inyectora Encerdadora Recortadora Mesa de ensamble Carritos Molino Mezcladora
n 1 2 1 2 4 1 1
N L(m) 1 2.4 1 1.2 2 1.75 4 2 1 1 0.8 1 1
A(m) 1 1.1 0.4 1.5 0.85 0.8 0.8
H(m) 1.5 1.4 0.85 0.8 0.9 1 0.95
a) Calcular la altura promedio de los elementos móviles y de los elementos estáticos b) Realizar un cuadro y detallar detallar para cada equipo, máquina máquina o elemento cada una de sus superficies parciales c) Indicar el área requerida para los puntos de espera c) Calcular el área mínima requerida para la planta productiva c) Determinar el área mínima del terreno PROBLEMA 5 (PC2 2016-1)
Se desea calcular el área mínima requerida para la planta de producción de pisco de uva Italia que trabajan sólo 1 turno de 8 horas efectivas, cuyo flujo para la producción diaria de de 70 cajas de 24 botellas botellas cada caja, se detalla a continuación: continuación:
Datos adicionales:
La planta trabaja en 2 turnos diariamente y en cada turno de trabajo laboran 15 operarios. Existe una zona de almacenamiento temporal de materia prima para abastecer a la máquina inyectora, conformada por 2 parihuelas, cuyas dimensiones individuales son: L= 1 m; A = 1 m; H = 0.15 m, sobre las cuales se apilan rumas de sacos que contienen pellets de material plástico, siendo la altura de la ruma de sacos de 1.10m.
7
Para el diseño de las instalaciones, se están considerando los siguientes almacenamientos temporales:
8,600 kg de uva italia
Pesado
8,600.00 kg de uva Despalillado 18%
1548 kg de tallos tallos
7,052.00 kg de uva
El primero corresponde al puesto de despalillado, que genera el 18% de merma, las que se depositarán depositarán jabas de plástico plástico de dimensiones dimensiones 0.5m x 0.4m x 0.4m, que tiene una capacidad de 43 kg, las mismas que serán colocadas sobre una parihuela de dimensiones 1.2m x 1.0m x 0.1 m . Se podrán apilar hasta tres niveles de jabas plásticas por parihuela. Cada vez que se llena una parihuela es retirada del lugar y se coloca una vacía.
Estrujado
7,052.00 kg de uva Prensado 45% 3173.4 kg de orujo 3,878.60 kg de mosto 1 L = 0.8 kg de mosto
Fermentado y control de temperatura 4,848.25 L de mosto Destilar, condensar y
En la operación de prensado se genera un 45% de merma (orujo), la misma que será almacenada en contenedores de fibra de vidrio, con una capacidad de 200 kg cada uno y dimensiones 0.8 x 0.8 x 1.0m. Este orujo produce olores y presencia de insectos, por lo cual se deberá retirar rápidamente estando lleno y ser reemplazado por otro vacío. (Esta merma se trasvasa a un contenedor especial hasta completar la salida del turno de trabajo y después es vendida diariamente). La cola, cabeza y vinaza se trasladan por tuberías que salen del proceso de destilado y se depositarán en tanques especiales.
verificar 74. 00 00% 3, 58 587. 71 71 L de cola, cabeza y vinaza 1,260.55 L de pisco Reposar
1,260.55 L de pisco Embotellar y tapar
En la zona de encajonado las cajas de de pisco aromático deberán deberán esperar para su posterior traslado al almacén de productos terminados una vez que se haya completado el lote diario de producción. Se podrá apilar hasta 3 niveles de cajas por cada parihuela de 1.2 m x 1.0 m x 0.1 m. Cada caja de producto terminado tiene 0.5m x 0.4m x 0.5m. Figura 1: Contenedor de fibra de vidrio
1680 bot de 750 ml de pisco Etiquetar y verificar
1680 bot de 750 ml de pisco Encajonar
70.00 cajas de 24 botellas de Pisco aromático
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A continuación se muestran las dimensiones de las máquinas, mesas de trabajo e implementos de acarreo de materiales a utilizar en el proceso. Para todo el proceso productivo se requieren 8 operarios, y dos carretillas hidráulica de dimensiones 2.0m x 1.2m x 1.1m. Zonas productivas
Zona A: Acondicionamiento de MP
Zona B: Fermentación, destilación y reposo Zona C: Lavado, embotelladotapado, etiquetado y encajonado
Despalilladora Estrujadora Prensa neumática Faja transportadora Cubas de acero reposo Cubas de acero fermentación Alambique Lavadora de botellas Embotelladora tapadora Etiquetadora Mesa de trabajo de encajonado
N° de elementos (n) 1 1 1 2 8
A (m)
H (m)
N (lados)
1.30 0.50 1.45 1.00 1.00 2.05
1 1 1 1 2
2.05
2
5 1
1.90 0.80 1.20 0.54 2.00 1.05 4.00 0.45 1.10 m de diámetro 1.10 m de diámetro 2.00 2.00 5.00 1.50
1.50 2.00
1 1
1
3.00
0.45
2.50
2
1 1
4.00 1.50
0.45 0.80
2.50 0.90
2 2
3
L (m)
Se pide calcular: a. El número de jabas necesarias para e l depósito de los tallos. b. El número de contenedores necesarios para el depósito del orujo. c. El número de parihuelas a la salida del encajado al término del día de trabajo. trabajo. d. Cada una de las superficies superficies parciales y la total requerida para para la planta. Preséntelas en una tabla. tabla. (utilizar 2 decimales). decimales). e. Las dimensiones (valores ajustados) del terreno a adquirir.
PROBLEMA 6 (PC2 2016-2)
Poner en marcha una fábrica de baterías de litio, implica tener en cuentas las siguientes etapas: EXTRUSION DE LOS CILINDROS Las barras de aluminio de 5 kg de peso y 0.30 m de diámetro son introducidas a una máquina extrusora que produce unas láminas de aluminio; aluminio; barras de cobre de 8 kg de peso y 0.30 m también son introducidas introducidas en la máquina para producir láminas de cobre. Ambas barras se colocan al costado costado de la máquina y suelen suelen ocupar un espacio de 1.3 m x 1.3 m hasta una altura altura de 0.9 m. Las planchas resultantes en forma de bobina se transportan en carretas. ADELGAZADO DE LAS PLANCHAS Ambos tipos de bobinas son llevados a la máquina de rodillos (cada rodillo de 400 kg) en donde se logra obtener láminas de entre 20 y 40 micras y cerca de 2 km de largo. En ambos casos se vuelven a embobinar las láminas, colocándose en un carro porta bobinas para su traslado. FABRICACION FABRICACION DE CUBIERTA DE CATODOS En un tanque Mezclador 1 de cinco paletas impulsoras con ejes separados, se mezcla un agente activo (oxido de Litio pulverizado) con un agente conductor de carbón, ambos vienen como polvo seco. Cada depósito de pellets ocupa un área rectangular de 1.80 m x 1.50 m y una altura de 0.8 m. Se suele tener hasta 3 depósitos uno al costado del del otro al costado del tanque mezclador 1. La La mezcla se introduce mediante una tubería de bombeo a un molino de bolas al que se le añade agua manualmente. El resultado es un lodo que se bombea a un tanque agitador desde donde se bombea a la máquina para recubrir láminas metálicas . FABRICACION FABRICACION DE CUBIERTA DE ANODOS Se utiliza el tanque mezclador 2 con grafito y un agente aglutinante. No se requiere un molino pues el grafito viene por especificación con un nivel de granulometría muy fino y el agente aglutinante es líquido. Los recipientes de grafito ocupan un área de 1 m 2 cada uno y una altura de 0.90 m, suelen ubicarse hasta tres de ellos uno al lado del otro al costado de este tanque mezclador 2. La mezcla pasa por bombeo al equipo de cobertura. RECUBRIMIENTO DE LAS PLANCHAS (para ánodos o cátodos)
9
Un extremo de la bobina a recubrir, se ajusta a un eje rotatorio de la máquina para cubrir láminas metálicas mediante pernos, va desenrollando la bobina y va pasando la lámina por una bandeja con la solución que corresponda (para ánodos o cátodos). El eje rotatorio ubicado al extremo opuesto de la máquina hace pasar el material por aire caliente, para luego volver a embobinar la plancha recubierta. CORTE LAS LÁMINAS Las bobinas de aluminio y cobre pasan por una cortadora que convierte las bobinas en planchas de 5 metros metros de longitud, estas planchas planchas serán los electrodos electrodos de una celda de batería de Litio. SOLDADURA DE TERMINALES Antes del prensado, a cada plancha se le colocan terminales metálicos transversales al extremo mediante una soldadora ultrasónica muy rápida. PRENSADO En un molde de ensamble, se coloca una plancha de ánodo, encima una plancha de espuma de poliéster y luego una plancha de cátodo. Este ensamble se pasa por la prensa de 2 toneladas para garantizar un espesor específico. ENROLLADO La plancha prensada es enrollada por una enrolladora que produce un cilindro con dos terminales metálicos y se fija con una cinta a dhesiva especial. ENSAMBLE DE CELDA Cada cilindro se introduce, activa y sella manualmente dentro de un envase cilindro de plástico que es una celda capaz de ser recargada y producir entre 3.6 v y 3.8 v de corriente. A lo largo de este proceso se cuenta con 10 operarios, se debe considerar un K = 0.52 y además:
Máquinas y equipos Extrusora Máquina de Rodillos Máquina para recubrir láminas metálicas Cortadora Soldadora Ultrasónica Prensa Enrolladora Carreta porta barras cilíndricas Carretas porta bobinas Tanque Mezclador 1 (incluye motor y bomba) Tanque Mezclador 2 (incluye motor y bomba) Molino de Bolas Tanque Agitador (incluye bomba) Carreta de traslado de moldes de ensamble
L(m) 1.8 1.8 0.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.3 1.5 1.8 1.8 1.5 1.5 1.2
A(m) 0.9 1.4 1.9 1.4 0.9 0.9 1.4 1.3 1.2 1.5 1.5 1.2 1.2 0.9
H(m) 2.1 1.8 1.7 0.8 1.3 1.8 1.35 0.9 1.5 1.5 1.5 1.3 1.1 1.4
N 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 -
n 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calcular: a) La Superficie Estática. b) La Superficie Gravitacional Gravitacional y la evaluación evaluación de los puntos puntos de espera c) La Superficie Evolutiva. d) La superficie total de la planta considerando que las carretas permanecen dentro de la planta. e) Las dimensiones del terreno que recomendaría adquirir. f) Realizar un dibujo que muestre cada una de las áreas según Guerchet de la máquina extrusora, así como el área donde se encuentran los materiales.
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CÓDIGO DE PROXIMIDADES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marco Teórico:
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SIMBOLO
COLOR
Rojo
ACTIVIDADES
Operación ( montaje o
C DIGO DIGO
PROXIMI PROXIMIDAD DAD
COLOR COLOR
A
Absolutamente necesario
Rojo
Nº DE LÍNEAS 4 rectas
E
Especialmente necesario
Amarillo
3 rectas
I
Importante
Verde
2 rectas
O
Normal
Azul
1 recta
U
Sin importancia
X
No deseable
Plomo
1 zigzag
XX
Altamente no deseable
Negro
2 zigzag
no se traza
submontaje ) Operación, proceso o Verde
Amarillo
Naranja
Azul
fabricación
Transporte
Almacenaje
Control
Azul
Servicios
Pardo
Administración
PROBLEMA 1
Con la siguiente información usted debe proponer una alternativa de distribución para una planta metal-mecánica metal-mecánica que presenta las siguientes siguientes secciones: Área (m2) a) Oficina de administración y ventas 96 b) Tienda de exhibición 64 c) Almacén MP 80 d) Almacén PT 120 e) Área de Preparación 100 f) Área de Ensamble 180 g) Área de Acabado 80 h) Patio de Recepción y Despacho 160 i) Zona de Ingreso y Estacionamiento 128
11
Actividad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Área de arte y diagramación Área de impresión OFFSET Área de acabado y empaquetado Almacén de productos terminados Almacén de materia prima Almacén de basura Almacén de pintura Oficina de Contabilidad Jefatura de producción Jefatura de ventas Oficina de secretarias Comedor
rea Requerida en USE 20 64 25 2 6 2 1 5 6 4 5 10
Disponibilidad Disponibilidad de espacios por nivel: El croquis presenta el á rea construida en cada nivel y disponible para la instalación de las secciones de la planta. 1 U.S.E. = 4 m 2 = Primer piso
Segundo piso
Tercer piso
PROBLEMA 3 (PC2 2015-1) La pequeña empresa “Ricos Helados” deberá deberá de instalarse en un nuevo nuevo terreno
para elaborar sus helados en paleta de chirimoya chirimoya y de otras otras frutas exóticas, a fin fin de atender su gran demanda. El ingeniero de planta ha elaborado la tabla relacional con todos ambientes que tendrá la empresa en el nuevo local, lo que se observa a continuación: 1. Almacén de materias primas 2. Almacén de productos terminados 3. Área de producción 4. Área de mantenimiento 5. Área de control de calidad 6. Oficina de jefe de producción 7. Oficina del gerente general 8. Patio de maniobras, ingreso y salida 9. Comedor 10. Baños
Cuarto piso
I 2 A A 1 O 4 U 7 A 7 A 5 A 3 I 5 E 7 I 5 E 7 U 5 I 7 A 5 U 5 X 7 X 6 U 6 U 7 U 7 O 7 U 7 O 7 7
I 3 I 7 X 3 O 7 U 7 U 7
X 6
X U 6 A 7 A 2 O 1 U 7 U 7 U 7 U 7 U 7 U 7 7
U 7 U 7
O 7
Lista de motivos: 1. Flujo del proceso. 2. Por el uso de los mismos equipos de acarreo. 3. Para mantener la inocuidad inocuidad de los alimentos. alimentos. 4. Para mantener la baja temperatura. temperatura. 5. Coordinaciones. 6. Ruidos molestos. 7. conveniencias. Se pide: a) Completar en la columna en blanco de la tabla relacional el “símbolo correspondiente”, utilice los colores c orrespondientes. orrespondientes. b) Identificar las relaciones A, E, I y X en un cuadro.
13
c) Desarrollar el diagrama relacional de actividades. Utilice los colores correspondientes. d) Presentar una diseño de instalaciones, considere que hay una sola puerta de ingreso al local, la cual se muestra en el plano. DISEÑO DE INSTALACIONES
Jefe de planta
PROBLEMA 4 (PC2 2016-2) La empresa “tu maquinaria”, es una empresa metal mecánica que se dedica a la
fabricación de elementos móviles para el transporte de materiales para la industria minera y pesquera como: montacargas, carretillas, plataformas de ruedas, estibadores, entre otros. El proceso se inicia con la recepción de los insumos (principalmente planchas y barras de acero de diferentes medidas) que son descargados frente al almacén en una de las entradas a la planta. En el almacén se cortan las planchas y barras a medida por lo que se cuenta con una máquina cizalladora, los retazos se almacenan y las partes cortadas son llevadas al área operativa para la fabricación de las diferentes piezas según la orden de servicio. Luego son armados en el área de montaje para luego darles los acabados finales y la pintura respectiva. Una vez realizadas las pruebas de calidad las maquinarias son trasladadas a la tienda de exhibición y de ahí son retiradas por el cliente. El departamento de calidad esta inspeccionando continuamente los insumos, piezas y productos terminados para asegurarse del cumplimiento de los estándares ofrecidos y el departamento de mantenimiento asegura la eficiencia de las máquinas dando el monitoreo continuo a las mismas. Además se cuenta con el área administrativa y un comedor. La Gerencia lo ha contratado para que usted proponga la mejor distribución teniendo en cuenta que el terreno tiene un área de 19 x 30 m. Este terreno está en una esquina cuenta con dos ingresos, por la calle A (ingreso al almacén) y por la calle B (ingreso a través del patio de maniobras) Se presenta la tabla relacional de actividades y el listado de motivos: Motivos: 1. 2. 3. 4.
Continuidad del proceso Control de calidad de los materiales Comodidad del personal Eficiencia operativa
5. Flujo del proceso 6. Flujo del personal 7. Ruido, olores y polvo 8. Atención a clientes.
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C a l l e
1. Producción I 5
2. Almacén de insumos A 4
3. Mantenimiento X 7
4. Comedor A 3
B
A 4 X 7 X 7
X 7
X 7
A 2
5. Oficinas X 7
A 1
8. Tienda de exhibición A 5
E 6
I 8 A 5
I 5 X 7 E 5
6. Montaje o ensamble 7. Control de calidad
A 1
A 5
A 1
P u e r t a
E 6
9. Patio de maniobras
a)
b) c)
d)
Colocar los símbolos en la tabla relacional, pintarlos completamente utilizando los colores respectivos. (0.5 puntos menos sino están pintados completamente los símbolos) Identificar las relaciones (A, E, I y X) de la tabla y presentarlo en un cuadro. Desarrollar el diagrama relacional de actividades utilizando colores respectivos. (1 punto menos sino pintó completamente los símbolos y utilizó los colores para las líneas respectivas) Presentar un diseño de las instalaciones en la cuadricula adjunta; considere las siguientes áreas:
PRODUCCION 19 X 6 m ALMACEN DE INSUMOS 10X 8 m MANTENIMIENTO 10 X 4 m COMEDOR 6 X 4 m
OFICINA 7 X 6 m MONTAJE 5 X 6 m CONTROL DE CALIDAD 7 X 4 m TIENDA DE EXIBICION 6 X 6 m
El patio de maniobras ocupa todo el espacio restante.
Calle A
Puerta
PROBLEMA 5 (PC2 2014-1)
Una planta de neumáticos ha visto incrementada su demanda por lo que está ampliando su capacidad. Para albergar las nuevas instalaciones, los inversionistas han decidido comprar comprar el terreno aledaño, aledaño, por lo que que solicitan su ayuda para realizar un estudio de mejora de la distribución actual de la planta, logrando reducir traslados innecesarios entre las áreas. La información recopilada es la siguiente: El acceso a la Planta se realiza a través de una Recepción y Patio de Maniobras (zona de ingreso y salida de camiones). Este es espacio donde se realiza la descarga de los insumos y finalmente la carga de los productos terminados, por lo que es absolutamente necesario que esta zona esté conectada con las zonas de almacenes.
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Se cuenta con un Almacén de Materias Primas, que recibe sobre parihuelas los sacos por 50 kg de azufre, negro humo, y caucho sintético. Además los contenedores por 1,000 litros de aceite. Todos estos materiales son trasladados a la Zona de Mezclado y Triturado para dar inicio al proceso productivo por lo que es absolutamente necesario que estén cerca.
Zona de Mezclado y Triturado, donde se realiza el corte del caucho natural, pesado, mezclado y triturado, obteniéndose las láminas que pasarán a formar el cuerpo del neumático. Adicionalmente se cuenta con un Almacén de Partes, donde se almacenan otros componentes como: como: talón, cables, tela de poliéster, poliéster, etc. Es especialmente necesario que este Almacén esté cerca de la Zona de Ensamble. En la Zona de Ensamble , aquí se coloca el talón, las capas de tejido tejido textil y la banda de rodadura al neumático quedando listo para pasar al proceso de vulcanizado. La prensa de vulcanización en la Zona de Vulcanizado, da a los neumáticos la forma final y el dibujo específico de la banda de rodadura, la marca de los flancos que pone cada fabricante y lo que exige la ley. Los neumáticos se vulcanizan a 170º C por 10 a 20 minutos, según su tamaño quedando listos para luego ser trasladados al Almacén de Productos Terminados. En este almacén los neumáticos se almacenan sobre parihuelas, un neumático encima de otro hasta llegar a 7 niveles, pudiendo almacenarse hasta dos columnas sobre cada parihuela. La planta cuenta con un área de Control de Calidad , encargada de realizar inspecciones y controles durante todo el proceso, sometiendo a los neumáticos a rayos X para detectar cualquier falla interna y proceder a retirar los no conformes de la línea de producción. Para facilitar estos controles es importante que Control de Calidad esté cerca de las zonas de producción.
logística, de recursos humanos y personal administrativo. Las oficinas deben estar alejadas de la zona de alta temperatura. Por política de la empresa se tiene una sola área destinada para que el personal tome su refrigerio. El Comedor atiende por turnos al personal operativo y administrativo de toda la Planta. Se ha previsto que esta zona esté alejada del polvo y ruido de camiones, así como de la zona de alta temperatura. Los Servicios Higiénicos, están conformados por módulos para damas y para caballeros con vestuarios separados de los servicios propiamente dichos, estos especialmente se construyeron cerca al área de recepción. Esta zona considera servicios para el personal administrativo y para el operativo, por lo que es importante que estén cerca de las oficinas administrativas y de producción. Por política de seguridad se tiene un Área de Tópico, para velar por la s alud de los trabajadores en caso se produzca algún accidente. Se ha considerado que lo normal es que esté cerca de las zonas de producción y de mantenimiento. Pero por asistencia al personal es especialmente necesario que esté cerca al área de Recursos Humanos cuyas oficinas están en la Zona Administrativa. Administrativa. Se solicita elaborar: a) Lista de motivos (mínimo 7 motivos). b) Los símbolos de cada actividad en la columna al costado de la tabla relacional, utili uti liza zando ndo los los colores r espect espectii vos. c) Siguiendo el orden en que aparecen las zonas en e l texto, prepare la tabla relacional de actividades actividades mostrando las relaciones relaciones A, E, I, X. d) Los pares ordenados de las relaciones: códigos A, E y X. util i zando zando los los colores r espect espectii vos e) El diagrama relacional de actividades utili (códigos A, E, y X).
Debido a que la planta es semiautomática y a fin de garantizar la operatividad de las máquinas, se cuenta con un área de Mantenimiento, involucrada en el control permanente de las instalaciones. Esta zona es especialmente necesario que esté cerca de las zonas de producción. A la entrada de la planta, para la atención de clientes y proveedores, se encuentran Administrativas de la gerencia general, jefatura de producción, de las Oficinas Administrativas
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-------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 ANÁLISIS DE TRANSPORTACIÓN
Nota: El área correspondiente a la jefatura de producción deberá permanecer en ese lugar.
PROBLEMA 1 (FINAL 2012-2)
Una empresa fabricante de artículos plásticos para la limpieza del hogar desea redistribuir las áreas de la zona zona productiva y de los almacenes a fin de mejorar mejorar su productividad. Actualmente se procesan mensualmente 400 t de material plástico, de los cuales el 75% corresponde a artículos moldeados por inyección y el resto a artículos formados por soplado. Se cuenta con las siguientes zonas: zonas: almacén de materia prima (AMP), mezclado (M), inyectado (I), soplado (S), ensamble (E), molienda (Mol) y almacén de producto terminado terminado (APT), distribuidas distribuidas de la siguiente siguiente manera: Oficina Jefe de
S
Producción
APT
AMP
I
M
E
MOL
La secuencia de producción para la fabricación de envases moldeados por E - APT. inyección es: AM P - M - I – E M – S S - E Y para la fabricación de productos productos formados por soplado soplado es: AM P – M AP T.
Los porcentajes de merma en cada estación: Mezclado 1%, Inyectado 3%, Soplado 2%. Las mermas de las áreas de inyectado y soplado, al final del turno van a la zona de molino, donde se molerán para su uso e n una posterior oportunidad.
Se solicita: a. Realizar los diagramas de flujo correspondientes. b. Utilizando el método de análisis de transportación, cuantifique los movimientos entre las diferentes zonas según la disposición actual. c. Analice la distribución actual y presente un esquema de distribución que disminuya el esfuerzo (carga y distancia), cuantifique el ahorro en relación al esfuerzo total. d. Calcule el incremento de productividad entre la distribución actual y la propuesta. PROBLEMA 2 (FINAL 2014-2)
Una empresa agroexportadora, considerando el excelente posicionamiento gastronómico del país, ha detectado que uno de los insumos básicos de la cocina peruana es el ají amarillo, por lo que ha decidido instalar una planta de producción producción de derivados del ají amarillo. Cuenta con la siguiente información: Producto Mermelada de ají Pasta de ají Ají en polvo Conserva de ají
Demanda proyectada (unidad) 14,000 20,000 56,000 400,000
Presentación por unidad (peso neto en gramos) Frasco de 250 Envase de 100 Sachet de 50 Frasco de 300
Considere esta información para definir la carga de cada producto.
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Los procesos generales que se requieren para estos productos son los siguientes: ZONA
Mermelada de ají
Selección y lavado
Seleccionar y lavar
Acondicionado
Pelar, cortar, despepitar, pulpear
Procesamiento en caliente
Cocer, añadir Insumos(azúcar, ácido cítrico),
Procesamiento en frío Envasado
Conserva de ají Seleccionar y Seleccionar y Seleccionar y lavar lavar lavar Pasta de ají Ají en polvo
Zona Requerimiento Selección Ampliarse a 12 x 12 m Envasado Requiere un área de 10 x 7 m Almacén de Productos Terminados Debe ser trasladado a un área menor.
Pelar, cortar, Pelar, cortar, despepitar, despepitar. pulpear Deshidratar
12m
Amasar y homogenizar Gelificar y envasar.
a) Analice la propuesta utilizando el diagrama de transportación. b) Teniendo en cuenta las siguientes propuestas efectuadas por el equipo técnico de la empresa, presente en el plano adjunto la nueva disposición y elabore elabore el diagrama de transportación correspondiente correspondiente a esta nueva distribución. distribución.
8m
12m
Moler y tamizar
Envasar
Envasar
m 6
Colocar salmuera, envasar.
Control de calidad
Zona de procesamiento en frío
m 6
m 4 2
La materia prima al llegar a la planta es pesada en la zona de recepción. La propuesta entregada por un grupo de consultores consultores de proyectos es la siguiente: 12m
8m
m 7
12m
Enfermeria
Baños
Acondicionamiento
Almacén de productos terminados Control de calidad
Zona de procesamiento en caliente
Zona de procesamiento en frío
m 6
m 0 1 m 6
Control Eléctrico
m 4 2
21m
Selección y Lavado Zona de recepción
Patio de maniobras
m 3
11m
c) Cuantifique la mejora y determine el incremento de productividad logrado. Enfermeria
r o d e m o C
s a n i c i f O
Control Eléctrico 21m
m 7
m 7
Envasado
Baños
m 0 1
Patio de maniobras
r o d e m o C
s a n i c i f O
m 5
11m
m 5
m 7
m 3
PROBLEMA 3 (FINAL 2016-1)
TERMOPLAST, es una empresa fabricante de artículos termoformados de plástico, entre los cuales se encuentran envases termoformados para diversas industrias principalmente de los rubros de panificación y chocolatería. Así mismo
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produce afiches publicitarios publicitarios de plástico termoformado impresos impresos con el logo de las empresas solicitantes. Debido al incremento de la demanda y la fabricación de nuevos productos, esta empresa ha adquirido nueva maquinaria lo cual ha generado que su actual diseño de planta no sea adecuado y produzca ineficiencias. Ante esta situación el Gerente de Producción ha decidido redistribuir las áreas de la zona productiva y de los almacenes a fin de mejorar su productividad. Actualmente se producen mensualmente 120 t, de los cuales el 75% corresponde a envases termoformados y el resto a productos publicitarios serigrafiados. Se cuenta con las siguientes zonas: almacén de materia prima (AMP), termoformado (T), troquelado (Tr), serigrafiado (S), ensamble (E) y almacén de producto terminado terminado (APT), distribuidas distribuidas de la siguiente siguiente manera: AMP
T
APT
E
Tr
S
c. Analice la distribución actual y presente un esquema de diseño que disminuya el esfuerzo (carga y distancia). Elimine todas situaciones no adyacentes. d. Calcule el incremento de productividad entre la diseño actual y la propuesta. PROBLEMA 4 (FINAL 2013-2)
Una empresa fabrica 2 productos P1 y P2, los cuales se comercializan embolsados en bolsas individuales, cada producto pesa 14 y 21 gramos respectivamente. El lote diario a procesar de materia prima es de 300 kg. La materia prima y el insumo utilizado se encuentran en el almacén de materiales (A.M.) y los productos embolsados se trasladan al almacén de productos terminados (A.P.T.) para su posterior entrega a los distribuidores. A continuación se muestra el diagrama de bloques que esquematiza el proceso de producción de los productos: 50 Kg Insumo
La secuencia de producción para envases termoformados es: AMP - T - Tr - E APT. La secuencia de producción para productos publicitarios publicitarios serigrafiados serigrafiados es: AMP T - S - E - APT. Siendo los porcentajes de merma en cada estación: Termoformado 3%, Troquelado 2%, Serigrafiado 10% y Ensamble 2%. Las mermas de termoformado y ensamble son llevadas al almacén de materia prima para su posterior venta a recicladores, mientras que las mermas de las otras áreas permanecen en su lugar para luego ser desechadas. En base a lo anterior se solicita elaborar: a. Los diagramas de bloques de ambos productos. b. Realice el análisis de transportación, indicando las cargas entre las diferentes zonas según el diseño actual.
300 Kg
A
350 Kg
B
210 Kg
C
165 Kg
140Kg
D
E
Materia prima
140Kg P1
45 Kg
140 Kg
25 Kg
F
210 Kg
G
210 Kg
E
210 Kg P2
Actualmente se encuentran analizando el diseño de instalaciones en busca de una propuesta que reduzca la relación carga-distancia. El croquis que representa el diseño actual de la zona de producción y la ubicación de los almacenes es el siguiente:
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C DIGO DIGO PRODUC PRODUCTO TO A
B
C
A. M.
G
D
A.P.T.
E
F
Analice la distribución actual y presente una propuesta de diseño que disminuya efectivamente la relación carga-distancia, eliminando todas las situaciones no adyacentes, presentando: a. Diagrama de transportación de la situación actual. b. Diagrama y croquis de distribución de la situación mejorada. c. Cuantifique la mejora, calculando el incremento porcentual de la productividad.
13.2. ANÁLISIS MULTIPRODUCTO PROBLEMA 1 (FINAL 2016-2)
Una empresa productora de ladrillos, requiere un nuevo diseño de su planta, y para ello ha recopilado la siguiente información:
L1 L2 L3 L4 L5
Ladrillo arcilla Refractario básico Ladrillo básico magnesita * Plástico refractario Apisonable refractario**
SECUEN SECUENCIA CIA DE PROCESO Ch-T-Mz-Ph-Ha Ch-T-Mz-Pi-Hi Ch-T-Mz-Pb-S Ch-T-Mz-Ph Hi-Ch-T-Mz-E
PRODUC PRODUCCI CI N (t) 2400 800 400 700 1000
Notas: *Se estima un incremento de 40% en la producción del ladrillo básico magnesita por haberse firmado recientemente recientemente un contrato contrato con un cliente cliente del exterior. ** Se ha previsto una reducción en la producción del apisonable refractario en un 50% que se cubrirá con la comercialización de un producto similar que se importará de Chile. REAS DE PROCESOS ALMACÉN DE INSUMOS Patio de materiales ZONA DE MOLIENDA Chancadora (Ch) ZONA DE MEZCLADO Tamizado (T) Mezclado (Mz) ZONA DE PRENSADO Prensa Bucher (Pb) Prensa de Impacto (Pi) Prensa Hidráulica (Ph) ZONA DE HORNEADO Horno de calcinación (Ha) Horno circular (Hi) Secadora (S) ZONA DE HABILITADO PARA DESPACHO Ensacado ( E ) (ubicado en esta zona)
DIMENSIONES (m) 40 x 30 35 x 30 35 x 30
15 x 10
75 x 30
35 x 30
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Todos los procesos comienzan en el Almacén Almacén de Insumos y terminan en la zona de Habilitado para Despacho.
PROBLEMA 2 (FINAL 2013-1)
A continuación, se muestra el plano actual de la planta.
Se desea mejorar la distribución de planta de una empresa que brinda servicios de personalización de botellas botellas de vidrio. Los principales servicios servicios que brinda y su secuencia de producción son: Código B1 B2 B3 B4 B5 B6
Producto Botella arenada Botella arenada e impresa Botella impresa Botella arenada grabada Botella grabada Botella arenada grabada e impresa
Secuencia Arenado - embalado Arenado – serigrafiado serigrafiado embalado Serigrafiado - embalado Arenado – grabado grabado embalado Grabado - embalado Arenada – grabado grabado – serigrafiado - embalado
Cantidad semanal (unidad equivalente) 12,000 24,000 9,000 5,000 10,000 2,500
Todos los procesos comienzan en el ambiente de recepción de botellas, luego las botellas se llevan al almacén de botellas, finalmente todas las se cuencias terminan en el almacén de botellas terminadas. El plano actual de la fábrica es el siguiente: INGRESO
Cada cuadrícula es de 5 m de lado.
RECEPCIÓN DE BOTELLAS
ALMACEN BOTELLAS
OFICINA
Se le solicita elaborar: a) El diagrama multiproducto actual en función a las zonas o áreas de procesos. b) El diagrama multiproducto multiproducto mejorado. c) Proponer la mejor distribución de planta que favorezca el flujo de producción, con el mínimo de movimientos. Puede intercambiar las zonas de iguales iguales dimensiones y abrir las puertas necesarias, respetando la ubicación del pasadizo central.
ARENADO EMBALADO
ALMACÉN DE BOTELLAS TERMINADAS
G R A B A D O
SERIGRAFIADO
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Nota: Las áreas de recepción de botellas, almacén de botellas, oficina, arenado, serigrafiado y grabado tienen las mismas dimensiones. La zona de embalado y almacén de botellas terminadas tienen las mismas dimensiones.
Esta empresa es proveedora de encurtidos a restaurantes, siendo un producto alimenticio todas las materias primas, al iniciar el proceso, deberán ser inspeccionadas y pesadas antes de su acondicionado.
Se le solicita:
Según el tipo de verdura los procesos de acondicionado de las verduras y hortalizas varían. A continuación presentamos las operaciones de algunos de sus productos.
a) Usando la técnica de análisis multiproducto desarrolle desarrolle el cuadro actual. b) Proponga una nueva distribución, puede intercambiar las zonas de iguales dimensiones, respete la ubicación del pasadizo central. c) Desarrolle el cuadro en base a la distribución mejorada.
Pepinillos Lavado-Pelado-Rodajeado-Precocción
PROBLEMA 3 La Empresa Doña Carlota ubicada en el departamento de Moquegua, presenta problemas en su disposición disposición de planta planta por el gran auge de de sus productos con el el impulso de la cocina peruana. Este es el plano actual de la planta, en el cual la flecha muestra la trayectoria a recorrer en la planta.
la d o y o a S e l l a d q u e t a i q e t i d e Á r e a e P r e ó ó n c o c c i
n d e m a c é c t o A l m o s p r o d u a d o s n m i n e r m t e
Pelado y Cortado
Cebollines Pelado-Corte raíces – Lavado Lavado – Precocción Precocción Champiñones Lavado – Precocción Precocción Acondicionadas las hortalizas y las verduras se colocan en el envase con vinagre, se pasteurizan los envases, luego se llevan al área de sellado y etiquetado y finalmente se almacenan.
ó n y e c c i ó S e l e d o p e s a
Las ventas mensuales proyectadas de Doña Carlota en números de frascos son:
H. H H. S. H S S.
Área de Pasteurizado
ENVASE (250 GRAMOS)
ENVASE (1 KILO)
ALVERJITAS PEPINILLOS
1,000 5,000
1,500 3,500
CEBOLLINES CHAMPI CHAMPI ONES ONES
2,300 800
2,000 700
40
60
PRODUCTO Almacén de materias primas
INGRESO
OFICINAS
Alverjitas Pelado-Lavado-Precocción
Área de llenado de envases
Área de lavado
SS.HH. Personal Administrativo
OTROS
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Se le solicita, mediante alguna técnica de disposición de planta, que ayude a Doña Carlota a reordenar su planta. a. Análisis de la situación actual, seleccione seleccione una metodología enseñada en clase y sustente porqué se usará dicha metodología. b. Aplicación de la metodología para determinar los problemas de la planta, comente los problemas encontrados. c. Análisis de la situación mejorada, presente en el siguiente plano las mejoras propuestas.
ENVASE SECUENCIA CANTIDAD kg * (envases/semana) A1 Arroz integral a granel 50 L-D-S-G 200 A2 Arroz integral envasado 5 L-D-S-E 3,200 A3 Arroz blanco envasado 5 L-D-B-C-S-E 4,800 A4 Arroz glaseado P 5 L-D-B-V-C-S-E 2,400 A5 Arroz blanco a granel 50 L-D-B-C-S-G 600 A6 Arroz glaseado Ch 8 L-D-B-V-C-S-E 1,200 *Proceso: L Limpieza, D descascarillado, B Blanqueamiento (pulido), V Vitaminizado (vaporizado y secado), C Separación por color, E Envasado Envasado y empaquetado (5 a 8 kilos), G Embolsado a granel (sacos 50 kilos), S Silos de arroz. CÓDIGO
PRODUCTO
Todos los procesos comienzan en el almacén de materia prima (AMP) y terminan en el almacén de productos terminados (APT). H. H. S. H S S.
El plano actual del Molino de Arroz es el siguiente:
OFICINA AMP INGRESO
APT
L G
OFICINAS
SS.HH. Personal Administrativo
D V
C B
PROBLEMA 4 (FINAL 2013-2)
La empresa “Valle Verde” desea mejorar el diseño de instalación de la empresa Molino de Arroz, para lo cual se ha recopilado la siguiente información:
SILOS E
Nota: La zona correspondiente a los Silos de Arroz no debe moverse por haber sido acondicionada para tal fin. Las áreas D y B tienen las mismas dimensiones, y las áreas G, E y C tienen las mismas dimensiones.
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Diagrama de Bloques
Se le solicita: a. Usando la técnica de análisis multiproducto multiproducto desarrollar el diagrama actual. b. Proponer un nuevo diseño utilizando un análisis multiproducto mejorado. Puede intercambiar las zonas de iguales dimensiones, respetando la ubicación del pasadizo central.
e
e
CORTADO
CORTADO
f
ESMERILADO
TORNEADO
40.6 kg f OFICINA
61.8 kg
c
PRENSADO
33.8 kg g
TORNEADO
CORTADO
35.5 kg
41.8 kg b
e
TALADRADO
60.3 kg
b
ESMERILADO
AMP
31.3 kg
39.0 kg
59.8 kg
APT
d
f
REBAJADO
PINES
TALADRADO
58.6 kg
30.0 kg
38.0 kg h
g
TORNEADO
d
b
ENGRASADO
ESMERILADO
57.4 kg
30.0 kg h
RODILLOS
d
ENGRASADO
57.4 kg SILOS
h
PLACAS
La cantidad de materia prima requerida por carga y que se despacha del almacén a producción es:
13.3. ANÁLISIS MATRICIAL PROBLEMA 1
Una empresa del Sector Metalmecánica dedicado a la producción de elementos de transmisiones y acoplamientos flexibles, presenta problemas en su producción. Un grupo de expertos, luego de un estudio, han recomendado modificar el diseño de instalación para lo cual registraron la siguiente información.
Pines Rodillos Placas
42.5 kg 36.5 kg 63.0 kg
El diseño actual se presenta en el plano adjunto.
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Diseño actual 1.Recepción y Pesado (AMP)
2.Curado
3.Descolado y Limpieza
Mediante la técnica técnica de matrices, proponer proponer un mejor diseño de instalación, tomando como base la información de estos tres productos más importantes, destacados por la curva PQ.
4 .Selección
PROBLEMA 2 (FINAL 2010-2)
Mallas vacías Peso de la malla vacía: 50 g
La empresa agroindustrial “La Campiña”, ubicada en el valle de Sihuas
(Arequipa), exporta cebolla amarilla dulce. Con el incremento de la demanda de este producto, se viene acopiando mensualmente la cosecha de 0.5 hectáreas. Las tierras de esta zona, vienen logrando un rendimiento de 120,000 kg por cada 2 hectáreas. Últimamente el ingeniero ingeniero de planta planta viene observando observando muchos retrocesos y demoras en la elaboración de los pedidos, por lo que ha decidido mejorar el diseño de instalación, recopilando la siguiente información.
}
5. Enmallado (envasado)
3% agua
5% raíces, hojas, tierra y basura van hacia desperdicios
10% bulbo más pequeño regresa al AMP
52 lbs netas/malla 1 libra = 454 g
6. Almacenamiento (A.P.T)
Se solicita realizar el análisis matricial considerando lo siguiente:
Etapas del proceso en la planta son:
Todos los movimientos se realizan en línea recta, uniendo los centros de gravedad de las áreas. La cuadrícula es de 1 x 1 metros. Considerar la ruta comienza en la zona de recepción y pesado (almacén de MP) Para la propuesta se puede cambiar la ubicación de las puertas, pero se debe respetar las dimensiones de las áreas.
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RECEP. Y PESADO
ALM. MALLAS
PATIO DE CARGA Y DESCARGA
a) b) c) d) e)
A.P.T
-
Muebles: La madera es retirada del almacén de materia prima (aproximadamente 8,000 kg/semana) y llevada a la zona de habilitado, en esta zona se pierde el 20% en peso. La madera habilitada es transportada un 15% a la zona de torneado donde pierde un 10% en peso y luego es llevada a la zona de ensamble y lijado, el 85% restante se traslada directamente a la zona de ensamble y lijado. En la zona de ensamble ensamble y lijado tanto la madera torneada torneada como las otras maderas habilitadas habilitadas pierden aproximadamente aproximadamente el 2% en peso, posteriormente los los muebles semiterminados son llevados a la zona de pintura pintura y acabados donde incrementan en 1% su peso. Al finalizar el proceso se realiza un transporte al almacén de productos terminados.
-
Servicio de habilitado de madera: La madera es retirada del almacén de materia prima (aproximadamente 20,000 kg/semana) y llevada a la zona de habilitado donde pierde el 20% en peso, luego se traslada al almacén de productos terminados. terminados.
-
Servicio de torneado de madera: La madera es retirada del almacén de materia prima (aproximadamente 2,000 kg/semana) y llevada a la la zona zona de habilitado donde pierde el 20% en peso, luego a la zona de torneado donde pierde un 10% en peso, al final se realiza un traslado al almacén de productos terminados.
CURADO
SELECCIÓN
C. CALIDAD
DESCOLADO
EMVASADO (ENMALLADO)
Elaborar la matriz cantidad y la de distancia. Elaborar la matriz esfuerzo y calcular el esfuerzo actual. Proponga una nueva distribución modificando el plano adjunto. Elabore las nuevas matrices de distancia y esfuerzos. Calcule el incremento de productividad. productividad.
PROBLEMA 3 (FINAL 2012-2)
Se desea realizar un rediseño de una carpintería, debido a que se detectaron movimientos innecesarios, así como gran congestión en la puerta principal de la empresa. Las principales zonas productivas son:
- Zona de habilitado (corte, cepillado y perforado) - Zona de torneado. - Zona de ensamble y lijado. - Zona de pintura y acabados. Los productos y servicios son:
Para realizar la mejora considere lo siguiente: -
-
Todos los transportes comienzan y terminan en los almacenes respectivos. La pérdida de peso en las zonas zonas productivas se debe a la viruta y retazos que quedan del procesamiento de la madera, estos materiales permanecen en el lugar y no deben ser considerados en el análisis. Respete la ubicación de las oficinas, servicios higiénicos, así como de las zonas de tránsito, recepción y despacho. Respete las dimensiones de los almacenes y zonas productivas, puede modificar el número y ubicación de las puertas de toda la e mpresa. Los recorridos deben hacerse en ángulo recto.
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-
La zona de pintura y acabados es exclusiva para los muebles, para evitar interferir con el proceso. El plano actual de la planta, en el cual cada división representa 2 m, es el siguiente:
------------------------------------------------------------------------------------Entrada y salida
OFICINAS
SS.HH ZONA DE RECEPCIÓN DE MP
ZONA DE DESPACHO DE PRODUCTOS ZONA DE TRÁNSITO INTERNO
PINTURA Y ACABADOS
HABILITADO
PROBLEMA 1 (FINAL 2009-1)
Una planta de fideos se está trasladando a otro terreno debido a la falta de espacio para una nueva línea de producción, y para mejorar su localización a fin de atender una mayor demanda. Las áreas de la empresa estarán construidas con estructuras metálicas y paredes prefabricadas. Adicionalmente se adquirirá una balanza electrónica de camiones que permitirá automatizar los controles en el almacén de productos terminados y en el almacén de materias primas, para esta instalación deberá considerarse la visibilidad desde los almacenes a la balanza.
ALM. PT
ALM. MP
ENSAMBLE Y LIJADO
TORNEADO
Cada división representa 2 metros
a) b) c) d) e)
Realizar el balance de materia de cada producto. Desarrollar la matriz cantidad. Desarrollar la matriz distancia. Desarrollar la matriz esfuerzo obteniendo obteniendo el esfuerzo total. Proponer una nueva distribución con las condiciones del enunciado, incluir las puertas.
La planta trabaja a tres turnos, por ello es necesario que el personal de mantenimiento efectúe un monitoreo constante de la producción a fin de evitar paradas en la misma. Por otro lado, el jefe de logística solicita que se considere una buena ubicación del almacén de repuestos, al cual debe tener a cceso el personal de mantenimiento. Considerando lo expuesto, el ingeniero responsable de proyectos, ha presentado dos propuestas de diseño de instalación, con el objeto de resolver los siguientes aspectos que se tenían en la planta antigua: 1. Instalación de la nueva línea de producción. 2. Recorridos innecesarios entre áreas. 3. Optimización de los controles en el a lmacén de productos terminados y en el almacén de materias primas. 4. Mejor ubicación del almacén de repuestos. 5. Interrupciones en la producción por paradas de máquinas.
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Los tiempos a considerarse son: -
PLANTA ANTIGUA
Instalaciones eléctricas Instalaciones mecánicas (máquinas antiguas y nuevas, otros) Mudanza del almacén de productos terminados Pruebas de planta (con planta parada) Mudanza del almacén de envases Mudanza del almacén de materias primas Mudanza del almacén de repuestos Obras civiles en la alternativa 1 Obras civiles en la alternativa 2
5 días 10 días 3 días 4 días 3 días 3 días 3 días 12 días 15 días
ALMAC ÉN PT
MANT.
ALM. ENV.
Las instalaciones eléctricas y mecánicas se inician en simultáneo una vez concluidas las obras civiles, los almacenes se mudan en paralelo paralelo una vez vez concluidas las instalaciones. Por último, considerar que no se trabajan los domingos y que las pruebas de planta se realizarán al término de todas las demás actividades. PRODUCCIÓN
Se le solicita: a. b. c. d.
ALM. REP.
ALM. MP
Evaluar las propuestas presentadas presentadas utilizando el método de ventajas y desventajas. Presentar un plan de implementación utilizando el Diagrama Gantt. Considerando como inicio de las actividades el 3 de agosto, indique en qué fecha se empezará a producir en la nueva planta. Cuál es el último día de producción en la planta antigua.
D
L
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
AGOSTO M M J
V
4 11 18 25
7 14 21 28
5 12 19 26
6 13 20 27
S 1 8 15 22 29
D 6 13 20 27
SETIEMBRE M M J 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 L
V 4 11 18 25
S 5 12 19 26
OFI. SS.HH COM.
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PROPUESTA 2
PROPUESTA 1
ALMA CÉN PT
ALMAC ÉN PT
ALM. REP.
MANT. MANT.
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN ALM. ENV.
OFI. SS.HH COM.
ALM. REP.
BALANZA
ALM. MP
ALM. ENV.
ALM. MP
BALANZA
OFI. SS.HH COM.
29
7m
PROBLEMA 2 (FINAL 2010-1)
MONTACARGA
ALMACÉN 54 m2
CALIDAD M1
ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA DEL ALMACÉN
Un inversionista desea importar vinos argentinos embotellados y colocarles etiquetas y cápsulas, para ello ha adquirido un terreno de 513m 2. El ingeniero industrial a cargo ha presentado dos propuestas de diseño. Los criterios a tomar en cuenta son:
Se necesitan dos máquinas, una etiquetadora (M1) cuyos lados de operación son dos (los de mayor longitud), así como una encapsuladora (M2) que sirve para colocar una cubierta termoencogible (cápsula) sobre el corcho, teniendo esta última cuatro lados de operación. El almacén debe tener una capacidad de almacenamiento conjunto (botellas acondicionadas y sin acondicionador) de 32,400 botellas. Se considerará un almacenamiento volumétrico y usando parihuelas de 1.2 x 1 m. Las botellas se almacenan en cajas x 12 botellas, cada caja mide 0.32 x 0.24 x 0.32 m (altura) y se pueden apilar hasta 4 niveles de cajas. Se recomienda que el departamento de control de calidad efectúe muestreos constantes en el proceso. Es conveniente que el área de mantenimiento tenga acceso directo al patio de maniobras para facilitar el movimiento del personal de mantenimiento, traslado de maquinarias y repuestos. La puerta principal debe estar ubicada en forma adecuada para que permita una futura ampliación del almacén. Debe considerarse baños para el personal administrativo y visitas, los cuales deben estar adecuadamente ubicados.
M2
PRODUCCIÓN
MANTENIM .
MONTACARGA
PATIO DE MANIOBRAS
m
BAÑOS: ADMINIST. Y VISITAS
GERENCIA
BAÑOS: PLANTA
JEFATURA
COMEDOR PLANO DE DISTRIBUCIÓN: ALTERNATIVA 1
LEYENDA:
ETIQUETADORA: M1 ENCAPSULADORA: M2
ESCALA: 1:150
FECHA: 13/07/2010
DIBUJANTE: PROF. DISP. PLANTA
AREA: 513 m2
m
MONTACARGA
ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA DEL ALMACÉN
ALMACÉN 54 m2 MANTENIM .
M1
M2
PRODUCCIÓN
Si bien todos los criterios son importantes, se prioriza la capacidad de almacenamiento, el control de calidad y la ubicación del área de mantenimiento, los cuales tienen igual importancia; el resto de factores se consideran en segundo lugar y con una importancia similar. Usar la escala de calificación: Muy bueno (3), Bueno (2), Regular Regular (1), Malo (0).
MONTACARGA
CALIDAD
PATIO DE MANIOBRAS m 1
BAÑOS: PLANTA
GERENCIA
LEYENDA:
ETIQUETADORA: M1 ENCAPSULADORA: M2
BAÑOS: ADMINIST. Y VISITAS
JEFATURA
COMEDOR
PLANO DE DISTRIBUCIÓN: ALTERNATIVA 2 ESCALA: 1:150
FECHA: 13/07/2010
DIBUJANTE: PROF. DISP. PLANTA
AREA: 2 513 m
30
Se le solicita: a) Elegir la mejor alternativa usando la metodología adecuada. b) ¿Qué modificaciones plantearía para la alternativa ganadora? Considerando la siguiente información: Actividades del proyecto: Preparación del terreno antes de las obras civiles: 8 días. Obras civiles: 90 días. Instalación de servicios: 35 días. Instalación de las máquinas: 16 días. Instalación de mobiliario, puertas y ventanas: 16 días. Pruebas de planta una vez terminadas las demás actividades: 10 días. La instalación de servicios comienza una vez concluidas las obras civiles, luego se pueden instalar las máquinas, mobiliario, puertas y ventanas en simultáneo. Se trabaja todos los días. De otro lado, se ha planificado que el octavo día de las pruebas finales sea el 29 de de julio, además la cantidad de días por mes es:
Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Días 28 31 30 31 30 31 31
c) Elaborar el diagrama de Gantt y establecer que día se debe iniciar a más tardar las actividades del proyecto. d) Si las máquinas se están importando, determinar que día a más tardar deben estar las máquinas en la obra, si la instalación comenzará a primera hora del día.
PROBLEMA 3 (FINAL 2013-1) La empresa “Ricitos de Oro” se dedica a la fabricación de ropas de baño para el mercado local desde el año 2005 y sus ventas se han incrementado notablemente aprovechando su capacidad ociosa. El proceso de elaboración de una ropa de baño es el siguiente: Recepción de la tela licra y otros insumos, tendido, corte y habilitado para obtener las partes y piezas, marcado, remallado, costura recta, limpieza e inspección de la ropa de baño, el desmanche (solo cuando exista una mancha); finalmente el doblado y embolsado. Desde el año pasado se han presentado algunos problemas que no facilitan el buen desenvolvimiento de las actividades, tales como: 1. Largos recorridos entre algunas actividades. 2. Falta de control de la tela que se recepciona por parte del personal del almacén de materias primas e insumos. 3. Poco espacio disponible para trabajar dentro de la planta. 4. Largos recorridos del jefe y supervisor de planta. 5. El personal toma mucho tiempo para acudir a los servicios. Además el gerente general ha creado el puesto de jefe de finanzas, así como el de marketing, por lo que se debe reorganizar el área a dministrativa. dministrativa. El gerente general ha solicitado los servicios de una consultora para el trabajo de diseño y ampliación ampliación de la empresa, empresa, la cual han presentado dos propuestas de mejora incluyendo los planos planos correspondientes. Los tiempos para la realización de los cambios necesarios son los siguientes:
Instalaciones eléctricas
8 días
Instalación de máquinas y equipos
2 días
Mudanza del almacén de productos terminados
5 días
Obras civiles en la alternativa 1
15 días
31
Obras civiles en la alternativa 2
10 días
Instalación de escritorios y otros muebles
1 día
Prueba de planta
2 días
PLANO ACTUAL
Jefe de calidad
Secretaria
Habilitación del patio de maniobras
Supervisora decostura
Baño Damas
Baño Dama
Baño Caballero
1 día Jefede Producción
Las instalaciones eléctricas se inician luego de concluida las obras civiles y el almacén de productos terminados terminados se mudará una vez concluidas las instalaciones instalaciones eléctricas. Los escritorios y muebles se instalarán instalarán luego de colocarse las máquinas y equipos. Finalmente, se realizará la prueba de planta para corroborar el buen funcionamiento de todas las nuevas instalaciones. Un día antes de que inicien las obras civiles se habilitará un espacio del patio de maniobras para colocar máquinas, equipos y todo tipo de muebles hasta que los ambientes estén listos y se puedan ubicar en sus lugares lugares respectivos.
Gerente General
Baño Caballero
COMEDOR COMEDOR
Almacén de PT
Se le solicita: a. Evaluar las propuestas presentadas utilizando el método de ventajas y desventajas (mínimo 6 preguntas)
ALMACÉNDE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Balanza
DESMANCHADORA
Estantería 1 y o d a o l b d o a s d l o e b d m a e s e M
b. Presentar un plan de implementación uti lizando el Diagrama Gantt. c. Si sabe que se iniciará el proyecto el primero agosto trabajando domingos y feriados dado que el personal estará de vacaciones, indique en qué fecha se volverá a producir en la planta.
ra o d at r
o sa e M
c
la te e d
Estantería 2
MESA DE LIMPIEZA O D A C R A M E D A S E M
RECTA
Máquinas rectas
N O I C C E P S N I
3 a í r e t n a t s E
S A S E M
Remalladoras
MES Agosto Setiembre
DIAS 31 30
32
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Baño Damas Gerente General
Jefede Finanzas
Gerente General
Baño Caballero
Jefede calidad
COMEDOR
Jefer de calidad
Jefede marketing
Jefede Finanzas
COMEDOR
Secretaria
Jefede marketing
Secretaria Baño Damas
Almacén de PT
Almacén de PT
Baño Caballero
REMALLADORAS
ALMACÉNDE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Estantería 3
Balanza
A R O D A H C N A M S E D
Mesa dedoblado y embolsado Supervisora decostura
Estantería 1 Jefede Producción
e t r o c e d a s e M
O D A C R A M E D A S E M
RECTA
Máquinas rectas a r o d a t r o C
A Z E I P M I L E D A S E M
la e t e D
N O I C C E P S N I S A S E M
Estantería 2
Remalladoras
ALMACÉNDE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Estantería 3
Balanza Balanza
Supervisora decostura
Estantería 1 Jefede Producción
ra o d at r
o sa e M
c
A R O D A H C N A M S E D
Mesa dedoblado y embolsado
O D A C R A M E D A S E M
A Z E I P M I L E D A S E M
Remalladoras
Remalladoras
la te e d
N O I C C E P S N I
A T C E R
Máquinas rectas
S A S E M
Estantería 2
33